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    针对老式回转滚筒干燥机所存在的一些缺陷进行改造

    2014-09-23 09:03:56
        我公司2001年新上了l2mx20m回转滚筒干燥机。在使用过程中,设备故障频繁,运转率低下,烘干效果始终不理想,出现了种种问题,导致该回转滚筒干燥机闲置多年。2005年我公司有关工程技术人对该设备进行了技术改造,并且取得了一定效果。
    1  存在问题
    I.1 堵料
         回转滚筒干燥机高达20m,筒体内部由小同高度的分料锥和滑料锥筒组成,以减缓物料流速,从而与筒体内上升的热气进行交换,达到烘干的目的。但由于滑料锥筒和筒体耐火砖问隙过小,约有lOOmm宽,当物料过多、水分过高时容易造成堵料,影响烘干机台时产量的提高。
    1.2 热交换不好,热耗损失严重
        回转滚筒干燥机堵料严重时,上面几层分料锥和滑料锥筒全部堵塞,造成热气流动不畅,热交换不好,烟气从燃烧室外返。损失热量严重,并且造成煤耗偏高,物料烘干成本增大。
    1.3 燃烧室漏料多,掏料工作量大
        *底部锥形漏斗设计在燃烧室内,烟气直接烘烧锥形漏斗。由于物料从20m高直接经分料锥和滑料锥筒落到锥形漏斗,飞溅的物料通过锥斗边缘溅落到燃烧室内,虽然筒体在镶砌耐火砖时大干锥形漏斗,但只需短短一个多月便由物料将其凸出部分磨下。由于漏料太多,每班必须频繁掏料,严重时1个小时就得掏一同,否则便将燃烧室堵塞,严重影响了回转滚筒干燥机运转和烘干效果。
    1.4 入料系统故障率高
        振动给料机事故过于频繁(主要是烧线圈等)而且位置高,维修非常不使,有时维修工便将其拆除,造成物料失去控制,忽大忽小,烘十效果不太理想,而且极易堵塞烘干机。
    2  改造措施
    2.1 增大滑料锥简与筒壁间隙
        将滚筒干燥设备筒体内的耐火砖拆除,用来增大滑料锥筒与筒壁间的问隙,同时加大了分料锥的角度和滑料锥筒料孔的直径,这样就增强了物料的下落空间,防止了堵料现象发生。同时在铁皮筒体内涂上耐高温漆,以防止筒体被烟气氧化。
    2.2 改造烘干机下料锥斗
        燃烧室热风从锥形漏斗周围呈S状进入回转滚筒干燥机,通风面积很小,热熊利用率差,有时燃烧室温度在2OOO℃以上。但出来的物料水分却很大,并且燃烧室极易烧裂,造成煤耗大,热量损失严重。改造时将锥形漏斗移至燃烧室下部,火焰直接烘烧物料并且物料能全部进入烘干机筒体。不仅提高了设备运转率,而且增强了热量利用率,同时解决了往燃烧室漏料问题。改造后的回转滚筒干燥机结构示意见图2
    2.3 增加余热收集系统
        在燃烧室旁立一根西800mm粗管,伸到烘干机上方约12m处,将燃烧窒内的余热收集用来对回转滚筒干燥机上部物料进行预烘干.从而增强热能利用率及烘干能力。
    2.4  改进入料系统
        拆除烘干机上部电磁振动给料机,在入料铁仓下部安装一台带调速电动机的TD75B500皮带输送机。用调速皮带机来调书喂料量,喂料量大小可调,维修*小。
    3  效果
        通过改造,自2005年下半年至2006年底回转滚筒干燥机运行一直正常,运行率达95%以上,几乎没有发牛故障。整台设备改造费用不足5万元,而经济效益却大大提高。改造前后经济技术指

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    周友来
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